近日,中孚鋁業公司動力分廠陽極檢修工段對鋸牀進行改造,取得了良好成效。
改造前陽極導杆維修工段最初使用圓盤鋸、導杆校直機、車牀進行導杆修復,鋸杆、校杆、銑杆需要三個人操作。後經過重新布局,並用鋸牀替代圓盤鋸,節約了工作時間。但因鋸牀存在頻繁卡鋸現象,如不及時斷電,鋸條就會損壞,影響了生產效率的提升。
對此,檢修工段進行了技術攻關,以“加裝置減成本”爲目標,首先加裝了速度旋轉監測傳感器,當鋸條速度低於預設速度時,引起傳感器的開關輸出打開,從而鋸牀斷電停止工作,起到保護作用。同時,用鋁片自制了一塊矩形板加裝在鋸牀的從動輪上,然後固定傳感器位置,接線通電試機。通過反復調節傳感器的開關頻率門限,最終與鋸條速度相匹配,順利地完成了改造工作。此次改造將原有工位合並,一人即可完成操作。經生產運行測試,稼動率比原來提升了50%,且杜絕了因卡鋸造成的鋸條斷裂和設備故障,節約零部件消耗和後續維護費用,降低了生產成本。