經過4個月的技術攻關,近期,包頭鋁業電解二廠在28臺400kA系列生產高級鋁的電解槽上,改變傳統的單點加氟生產工藝,首次創新採用“六點加氟”,通過氧化鋁打料系統增加氟化鋁參配下料並取得成功,在持續穩定、提高電解效率、降低氟化鋁單耗上取得明顯效益,實現了用普通400kA電解槽直接生產高級鋁的一項工藝技術創新。
400kA電解系列一直沿用傳統的氟化鋁單點下料工藝,該工藝存在氟化鋁流動差、電解質成分不均勻、下料口附近分子比低,單槽分子比不均勻等問題,嚴重影響了氟化鋁的有效利用。同時,還經常會產生電解槽溫度波動、氟化鋁料口堵料、沉澱多、電解槽效應多等現象,導致生產高級鋁的28臺電解槽工藝不均衡、不穩定、難控制等問題頻頻出現。
爲此,包鋁電解二廠進行技術攻關和設備改造,制作打料平臺的料鬥,實地跟蹤並調節氟化鋁料鬥流速,精確計算每天每臺槽氟化鋁參配總量,利用氟化鋁打料平臺,在6個下料口定時均勻投放。經過4個月的攻關實驗,氟化鋁使用率大大提高,生產高級鋁電解槽運行更加穩定、可控,在電解效率提高的同時,氟化鋁單耗也得到了有效控制和降低。
改造後的電解槽各項指標明顯優化,電解槽運行穩定、單槽分子比更爲集中、均勻,爐底沉澱情況有所好轉,電解槽工藝環境趨於穩定,更加可控。目前,28臺高級鋁電解槽噸鋁氟化鋁降低7公斤,月創效15萬元,分子比平均降低0.20,電解槽溫度由原來的958℃降到948℃,鋁水平從原來的28cm提升到30cm,電流效率由原來的91.5%提升到92.5%,預計全年可多創效益150萬元。(路平 張文生)