本網訊 日前,中鋁山東有限公司第二氧化鋁廠焙燒車間東線、西線焙燒爐破損率創歷史最好水平。
今年上半年,焙燒車間焙燒爐破損率指標不理想,從車間負責人到崗位員工,定措施、想辦法,但效果甚微。爲解決這個難題,以中鋁山東有限公司相關負責人爲首的“廠部導師團”,聚焦破損率指標,啓發和鼓勵大家解放思想,敢闖敢幹,逆向思維找辦法。“廠部導師團”多次深入車間,緊盯現場,和基層幹部員工一起查找原因、制訂對策。
大家集思廣益,查閱焙燒爐相關書籍,從指標控制原理中尋找突破,經過反復論證可行性,提出“貧氧燃燒”的方案。大家根據新方案,說幹就幹,各個崗位密切配合,經過不斷摸索、反復驗證,破損率指標逐漸趨於穩定,並優於歷史最好水平,實現了顛覆性的扭轉。
經過總結提煉,該項創新操作被命名爲“循化蓄熱淺度焙燒操作法”。此後,這項操作法在焙燒系統進行全面推廣使用,氧化鋁破損率持續改善,刷新歷史紀錄,焙燒綜合油耗比考核目標值降低了1.97%,預計每年可爲企業節省費用600多萬元。
雖然“貧氧燃燒”成功逆襲,焙燒爐破損率指標明顯好轉,但隨着該廠焙燒爐設備頻繁點火烘爐,焙燒爐破損率指標又出現較大波動。第二氧化鋁廠爲此成立攻關組,將“降低焙燒爐破損率”作爲攻關課題。經過攻關組研究分析,開車期間燃料、配風不均衡是造成指標波動異常的主要原因。攻關組提出改進配風模式的建議,經過多次反復試驗,成功完成了由階梯性配風的粗獷模式到“線性”配風精細模式的巨大轉變,實現快速點火、烘爐、下料排放受控,開創了焙燒爐開車期間環保受控、指標穩定的歷史新局面。
思路決定出路,中鋁山東有限公司幹部員工直面難題,打破常規思路,在實踐中不斷尋求思路上的創新突破,創造着指標持續優化的新奇跡。
(李軍昌 春丙蓮)