4個月,從在中鋁炭素板塊焙燒榜單中下遊徘徊一躍成爲前三甲的常客,五個月實現燃氣降本240萬元,就問你,這波“反殺”夠不夠極限,就問你,這份成績單是不是有點“魔幻”。
2020年,公司開展全要素對標和“極限降本”工作以來,焙燒部結合自身生產特點,將“燃氣降本”作爲主要攻堅方向,通過加強設備管理、優化工藝流程等措施,實現了天然氣單耗的穩步壓降。2020年1至4月份,焙燒部平均氣耗65.47Nm/t,5至9月份平均氣耗下降至58.47Nm/t,按產量核算,五個月來累計實現燃氣降本240萬元。10月統計數據顯示,焙燒部9月份天然氣單耗已降低至51.27Nm/t,低於中鋁系統新焙燒爐55 Nm的指標要求,同時也創造了撫順鋁業的歷史最好成績。
爲了實現極限目標,焙燒部結合生產實際,多次召開“降低天然氣單耗”對標專題會議,並邀請設備專家現場診斷,組織班組內部開展技術討論,分析能耗構成要素,制定可行降本措施。這半年多來,部門進一步加強了設備管理,通過強化設備密封、及時補充火道填充料等措施,減少了爐室熱能流失;通過不斷優化工藝曲線,加強數據監控和工藝監督,降低了移爐工序中的燃氣損耗;此外,通過定期開展對標分析,通報各班組生產工作中天然氣單耗情況,促進經驗分享,營造了內部比拼的良好氛圍。這一波實實在在的操作驗證了對標、分析、嚴抓、真管、固化、緊盯細節的“真香理論”。