今年以來,嘉峪關電解四作業區以強化技術對標爲手段,以精益化管理目標爲前提,着力推動作業區成本管控二級核算和班組三級核算體系建設,大幅度降低了鋁液制造成本,取得顯著成效。
爲進一步優化槽況,該作業區大力推行三層封殼法,持續加強電解槽封殼工藝的過程管控,在落實細節操作上狠下功夫,並利用氧化鋁優良的保溫性能,極大提升了電解槽的熱平衡性,降低了電解槽的波動頻次,原鋁質量得到顯著提升。該作業區全力打造以工區爲單元的成本中心,以原鋁液制造成本、交流電單耗爲關鍵績效指標,以氧化鋁單耗、陽極炭塊單耗、曲線合格率爲約束指標,通過積極開展八個電解工區之間的月度勞動競賽,在作業區內部形成了比學趕超的濃鬱氛圍,各項生產指標穩步提升。同時,採取延長陽極使用周期、合理匹配技術條件、保持合理電解質高度、加強電解槽日常巡視檢查整改力度等措施,進一步有效降低了作業區炭耗指標。截至目前,電解四作業區生產成本較年計劃平均降低20.4元/t·AL。
此外,該作業區根據月實際生產需求,就全年備品備件採購計劃進行月度分解、分級管控、督查評價、統籌調整,並結合作業區修舊利廢工作,有效保障了作業區機物料指標整體控制在公司年計劃範圍內。