近期,天成彩鋁公司成功實現了鑄軋熔煉自動控流技術改造,提高了卷材產品質量,降低了職工作業強度。
目前鑄軋廠在生產過程中,流槽內的液位隨着連鑄連軋而發生液面不穩定變化,在鑄軋機鑄軋時,容易引起鑄軋板帶裂邊、厚度不均、成品卷材斷帶,進而造成鑄軋機停機。同時,操作人員通常肉眼觀察流槽內的液位變化,從發現異常到處理完異常耗時較長,效率較低。
爲了解決此問題,天成彩鋁公司設備部技術人員經過探索研究,在流槽液面處放置浮子式傳感器,通過除氣過濾PLC控制模塊將電壓參數轉變成開關量,控制電機減速機的啓停,以此驅動流口塞杆進行往復傳動,來改變保溫爐爐眼鋁液的出流面積,進而改變鋁液的流出量,保證了流槽液面在一定精度範圍內的恆定。
項目實施後,有效解決了生產難題,液面得到精確控制,提高了板帶成品率和生產效率,同時設備故障率也進一步降低。