“採用角焊縫、5356焊絲、MIG方式焊接鋁合金材料的實驗取得成功,焊接質量經檢驗合格。”近日,隨着A001長安純電動汽車項目組技術負責人王喜清嘶啞的話音落地,中鋁西南鋁機電設備公司金工車間響起一片歡呼聲。
目標“藍海”
蓄勢待發
“汽車輕量化是汽車市場的必然選擇,也是我們轉型發展的方向。我們要將項目的攻關任務當作搏擊‘藍海’市場的一塊跳板,做勇敢的海燕,面對‘藍海’,蓄勢待發。”在項目啓動會上,機電設備公司董事長彭兵表示。
事實上,衝擊“藍海”已經不是機電設備公司的首次嘗試了。2018年1月,該公司生產制造的首臺蜀都客車——鋁制新能源汽車就已成功下線,其技術研發實力也得到了外界的一致好評。而由重慶市科委立項的A001長安純電動汽車研制項目,就是機電設備公司的再一次總攻。
“不要看A001長安純電動汽車是個小架子,沒有原來制造的蜀都客車大,但難度比蜀都客車項目更大。”王喜清說道。
爲了取得衝擊“藍海”市場總攻任務的勝利,機電設備公司成立了項目攻關小組,通過三維模擬技術,對汽車三維模擬圖紙進行分析,自主設計制造A001長安純電動汽車配套的組焊裝配工裝,並首次創新性自主設計制造了汽車防撞樑工裝,創造了新的利潤增長點,也爲搏擊“藍海”的“海燕”插上了一雙有力的“翅膀”。
攻堅克難
滿舵前行
萬事開頭難,項目組剛拿到制造任務,就出現了難題。
“不要看A001長安純電動汽車是個‘小家夥’,可問題還真不少。型材大小不一,零件多,焊縫多,精度高,型材規格種類多,焊接電流也要隨時實驗調整,這真是個大難題啊。”雖然是身經百戰的老技術員,蜀都客車項目和長安客車項目的技術總負責人易能超也是頭疼不已。
“萬事開頭難,貴在堅持,大家努力拼一把,一定沒問題,有問題及時提出來,公司一定會提供全力保障。”機電設備公司總經理方勝兵的一席話,爲項目組成員吃了“定心丸”。
“項目研制最大的難點就是精度要求高。按照設計圖紙,有1500多條焊縫和近30個焊接精度累積點,如何確保整車精度不超過2毫米誤差,是個不小的難題。”項目組焊接技術員周偉表示。
爲了解決這個問題,焊接專業畢業的王喜清主動挑起了大樑。經過多次試驗,他們不但通過設計的A001長安純電動汽車配套工裝保證了基本的焊接精度,還實驗整理出了不同壁厚型材所需的焊接電流,形成了技術數據庫。
通過實驗,機電設備公司項目組創新性採用了MIG焊接技術,確保了型材整體的焊接精度和焊接質量,得到了準確的焊接數據。
同時,王喜清帶領團隊對不同壁厚型材進行了焊接實驗後發現,不同壁厚型材焊接的難點在於焊接電流無法準確設定,而最困難的就是1毫米鋁板與型材搭接焊縫的焊接參數的設定。
“1毫米鋁板與型材搭接焊縫的焊接是比較困難的,焊接電流很不好把握,焊接電流過大很容易造成焊穿,焊接電流過小又會造成焊接質量不好,國產焊接都是區間值,很難把握,要想達到理想效果就得使用進口焊機,但又會造成高成本,是個兩難的問題。”項目組焊接技術員張文吉介紹說。
爲了解決焊接問題,王喜清帶領組員用廢料進行幾十次實驗,最終確定了最佳焊接參數,固化了每個焊接點的工藝參數,並制訂了相應的操作規程。項目組因此決定採用國產焊機替代進口焊機,僅此一項就節約了焊機費用17.5萬元。
移花接木
巧奪天工
“焊機精度問題是解決了,可精度還是達不到要求,怎麼辦?”剛進入項目組的輔助技術員趙正行一臉焦急。
在一次型材搭接尺寸對不上時,王喜清找來了裝配鉗工雷洪彬進行校驗,當他打出直角尺做基準時,王喜清靈感來了:“既然標準型材可以用標注規格的靠尺來檢驗精度,那爲了保證整車的三維空間裝配精度,能不能用不標注的靠尺來卡靠,確保精度呢?”
說幹就幹,王喜清連夜設計用於整車三維空間精度基準的靠尺,終於,根據整車三維模擬成型圖,王喜清設計出了以水平平行面的卡槽爲基準的不規則三維配套靠尺,有效解決了整車裝配的三維空間精度問題。
王喜清表示:“我們大多時候會走入一個怪圈,尤其是坐在辦公室苦思冥想的時候。其實,技術員不應該是坐在辦公室的圖紙‘搬運工’,而應該是深入一線的‘勤學工’,溫故知新是很重要的。”
護衛“藍天”
展翅飛翔
“輕量化已上升到國家戰略層面,也是西南鋁民品市場拓展的重要突破口,更是綠色環保發展、保衛‘藍天’的重要舉措。我們要把蜀都客車項目、A001長安純電動汽車項目作爲打磨隊伍的一把‘磨刀石’,在項目中鍛煉隊伍、積澱技術、打造裝備能力,向更加廣闊的市場飛翔。”彭兵表示。
該公司通過加強與重慶理工大學等高等院校的技術合作,努力開拓外部市場,達成了鋁材深加工戰略合作意向,引進了深加工行業的高端技術和人才,共同推進汽車輕量化項目。與此同時,該公司與中鋁材料院合作,進行電池託盤、汽車零部件生產加工等,努力拓展業務領域。
該公司負責人表示,將加大綠色環保的輕量化產品的研制生產,打造發展新亮點,爲“藍天”護衛隊再添一員。(中國鋁業供稿)