經過半年多的努力,近日,Z·M·D-PLC創新實驗室成功試制化驗用鋁杯,爲公司降本增效工作做出貢獻。
“公司就有鋁箔原材,爲什麼我們不能自己生產這個鋁杯呢?”化驗用鋁杯主要用於炭素制品和電解質化驗分析,年消耗量近10萬只,且採購成本高。Z·M·D-PLC創新實驗通過大量調查研究和可行性分析,與公司相關部門聯系溝通後,決定將試制化驗用鋁杯作爲今年的重點攻關課題,利用公司相關設備和原材料,通過模具設計制作化驗用鋁杯。
鋁杯的制作需要衝模拉伸、剪邊成型、杯體收邊和鹼液清洗等工序,每道工序對實驗室成員都是未知的挑戰。大家從加工設備選擇、原料型材選用、操作流程優化幾個方面着手,合理分工,有條不紊地推進試制工作。通過多次實驗,逐步解決了鋁杯開裂不成形、毛刺太多、成品率低、模具更換時費時費力等難題,經過多次實驗,目前鋁杯壓樣成功率達到100%。
該化驗用鋁杯的試制成功,標志着公司已具備化驗用鋁杯生產技術能力,每年不僅節約採購費用,還可爲公司靈活開展相關原材料的化驗工作提供便利。