2018年8月21日晚,青海橋頭鋁電鋁合金分公司在大扁錠生產線試制成功300mm規格6061合金扁錠產品,標志着公司年初制定的鋁合金扁錠生產方式優化方案得到初步實現。
二期電解鋁液主要供應鋁合金分公司鑄軋、大小扁錠和普鋁錠的生產,從2017年開始,隨着鋁合金產能的釋放,顯現出二期電解鋁液量供應不足的問題,無法同時滿足各條生產線的鋁液需求量。導致小扁錠經常處於等待鋁液、爐組處於保溫待產的不經濟運行方式下,造成小扁錠產量大幅度減少,能源消耗非常高。僅僅在大扁錠訂單量大、交貨緊張時,由小扁錠輔助生產部分小規格的產品,緩解大扁錠的生產壓力。小扁錠在現有設備條件下,生產效率、能耗、綜合成品率、質量、產量等指標,難有突破性提高,劣勢日趨明顯,也制約着分公司整體經濟指標的完成。
公司於2018年1月份召開專題會議,決定進行鋁合金扁錠生產方式優化,將小扁錠的所有產品產能全部轉移到大扁錠生產線,小扁錠生產線將轉入長期備用狀態,只在特殊情況下啓動生產。這樣既提高大扁錠生產線的生產飽和度,也降低了分公司合金生產過程中的各項成本。
分公司積極採取措施開展優化扁錠生產方式管理創新活動,合理調配分公司的人財物資源,實現經濟效益最大化的目標。開展了如下的工作:1、小扁錠停運轉入備用後,把計劃投入的大修技改費用,轉到大扁錠生產線,把有限的資金花在“刀刃” 上。 小扁錠的人員安排在普鋁,根據公司安排確保融資鋁錠的生產組織穩定。2、 取消2018年計劃在小扁錠實施的項目小扁錠爐組計劃大修、小扁錠除氣箱技改、 小扁錠分配流槽自動控制改造。3、爲了滿足扁錠生產方式優化的要求,1月份分公司自行採購澆注料,對小扁錠#4熔煉爐、#5保溫爐、大扁錠#5熔煉爐的爐門坎、斜坡、爐底進行了自主修復,相比較外委維修節約費用約30萬元。4、在公司的大力支持下,購置了一套大扁錠深牀過濾箱體,避免現用箱體出現故障後,造成大扁錠長時間停產。5、針對小扁錠450mm*1250的規格產品要長期供應,4月份對大扁錠結晶器和引錠頭進行加工改造,4月以來已經生產XX70合金、5070合金、HX010合金,總計生產4363.62噸,綜合成品率從78%提高到83.14%。6、針對小扁錠300mm規格的6061合金產品,也需要轉移到大扁錠生產,對結晶器和引錠頭進行重新設計和加工改造, 6月底改造後的結晶器工裝設備到達現場。分公司會同技術中心、監督計控中心編制了《在鋁合金大扁錠生產300mm規格6061合金試制大綱》。
8月20日下午,按照預定的時間安排,廠家人員到達現場開始設備安裝調試,21日上午完成安裝。
21日下午分公司按照前期編制的《在鋁合金大扁錠生產300mm規格6061合金試制大綱》開始組織試制。在試制過程中各級人員加班加點、合理組織、克服困難、積極配合,至22日早上共生產4爐,產出合格品95噸,鑄造成功率100%,綜合成品率從75%提高到了82%,圓滿完成此次試制工作,達到300mm規格小扁錠轉移大扁錠生產的預定目標,標志着公司年初制定的鋁合金扁錠生產方式優化方案得到初步實現。
今年開始實施鋁合金扁錠生產方式優化方案以來,小扁錠只應急生產了1230噸,同時充分釋放大扁錠的產能,扁錠的各項綜合指標完成良好,顯著降低了生產成本。扁錠生產方式優化後,由於大扁錠設備的自動化控制程度高、安全保護靈敏、人工參與環節少,大大降低了安全風險,同時大幅度提高了綜合成品率和產品合格率,降低了生產制造成本。實現了小扁錠300、380、450規格產品全部在大扁錠生產的最終目標,實現了鋁合金扁錠生產方式優化管理創新的目的。分公司後續在9月份將進行#1熔煉爐和#6、7保溫爐的爐門密封改造工作,進一步開展降本增效、節能降耗的雙創工作。