本報訊 近日,針對電解生產過程中鋁液吸出作業時,受操作環境、操作人員經驗及操作水平差異的影響,難以準確控制和計量每一單槽的實際出鋁量,進而制約了鋁電解生產平穩運行和指標進一步提高的問題,中鋁股份連城分公司(以下簡稱“分公司”)堅持問題導向,將此問題作爲出鋁作業的“痛點”,通過精準出鋁控制系統的實施,取得顯著效果。
分公司通過掛牌督辦的方式,在全公司內徵集解決方案。裝備能源部主動請纓,牽頭組織信息、計量、生產、電控等專業技術人員組成精準出鋁研發攻關團隊,電解廠、熔鑄廠等生產單位積極響應,開展了聯合攻關。
精準出鋁研發攻關團隊先後到中鋁蘭鋁、山東信發公司、魏橋集團等電解鋁生產企業進行學習,廣泛徵求意見建議,並與國內4家專業從事精準出鋁系統開發、生產的專業公司進行技術交流,詳細學習掌握了主流精準出鋁系統的系統結構、控制原理、市場應用狀況以及存在的不足。在專業技術人員和生產管理人員的協同工作、羣策羣力下,不斷優化系統設計方案,以最優控制、最經濟投入、可靠運行爲原則,制定出了與分公司電解生產相適應的精準出鋁系統方案。
分公司精準出鋁控制系統,採用基於雲平臺的大數據理念,以數字化、信息化爲導向,結合物聯網思維,採用無線通訊與遙控遙測方式,使控制、顯示、測量等單元緊密結合、可靠相連,通過數據加密等手段,確保信息傳輸控制的安全。以經濟可靠、簡單適用爲原則,將普遍地面固定風控、行車風控的方案進行優化,改爲地面移動風控方式,採用安全電壓供電,舍棄了普遍採用的布設大量AC220V電源的方式,極大地降低了投入,而且使用安全、穩定可靠、簡單實用。通過多種技術的整合,實現了出鋁過程自動化、信息化,應用大數據分析,對生產過程作業提供優化方案,對決策過程進行數據指導。
分公司智能出鋁控制系統由多個模塊組成,通過多種控制模塊相互組合,實現不同生產條件下的自由配置功能。
通過分公司精準出鋁系統3個多月來的測試運行,把原來人工操作開關風方式,改爲自動精準控制開關風方式,結合不斷優化的精確控制算法,使得出鋁控制精度從原來人工方式的平均±200kg,達到了自動控制的平均±30kg。通過不斷完善,可以進一步控制在平均±20kg以內。繼續優化計量、控制等環節,有望實現±10kg以內的控制目標。持續完善控制功能,與電解槽壓聯動,可進一步降低出鋁作業的安全風險,消除安全隱患。
精準出鋁系統的研發、應用和推廣,有效地解決了出鋁作業依靠人工操作、人爲因素影響大、出鋁精度無法保證等問題,對進一步優化電解工藝,合理保持鋁水平提供可靠依據,促進電解鋁系列的標準化操作,提高電解鋁生產管理水平效果明顯,同時也降低了出鋁生產操作人員的工作強度。
精準出鋁系統的實施,爲電解鋁行業實現節能降耗提供了新的手段,也將對電解鋁行業節能降耗、減排增效發揮重要作用。
(郭建紅 蘇銀忠)