日前,新材料公司新Ⅲ組蒸發器開始進料,穩定運行,標志着中州鋁業實施的燒結法母液蒸發系統“一組兩段、碳種母同蒸”技改項目獲得成功。該項目投用後,對推動節能降碳意義重大,年實現降本約500萬元。
燒結法母液蒸發系統實施“一組兩段,碳種母同蒸”技改,是新材料公司今年的重點降本增效技改項目。母液蒸發系統改造之,新Ⅲ組蒸發器主要用於碳分蒸發,老四效強制循環蒸發器用於種分蒸發,運行設備多、工藝能耗高。加上老蒸發機組設備、老化,存在跑冒滴漏現象,員工操作、維護工作量大。爲解決問題,中州鋁業和新材料公司通過多輪探討,與蒸發器廠家技術人員結合,創造性地提出“一組兩段、碳種母同蒸”的改造方案,以達到降低電耗、節約新蒸汽、降低員工勞動強度的目的。
算好了就幹,立刻幹,馬上幹。2月15日,該技改項目正式啓動,本着“一次性做對、一口氣做到位”的理念,新材料公司統籌部署,精心組織,從備件材料的準備到設備、流程的消缺,從自控系統的到責任人的分工,逐項進行細化,並將項目、工期層層分解,責任到人。
施工中,新材料公司強化過程控制,項目負責人輪流值守現場,協調解決問題、匯報施工進度,對施工質量和行爲進行提醒、監督。在保證、質量的前提下,位快速推進,如期完成了工藝管網改造任務。與此同時,碳分區域編制新操作標準,對操作人員進行、流程操作培訓,讓他們盡快了解、熟悉、掌握新增流程的維護、操作知識。新材料公司也將新工藝納入正常生產管理秩序中,嚴格落實操作程序、工藝紀律,保證了新增流程規範管理、標準化運行。
經過齊心努力,技改項目順利完成。通過半個多月的運行調整,新流程運行穩定,指標較原生產模式明顯優化。