2022年以來,電解鋁生產部高度重視節能降耗工作,堅持目標引導,突出重點領域,優化設備運行方式,投入節能設備使用,加強能耗使用管控,多措並舉抓好節能降耗工作,取得積極成效。
抓重點,扭住關鍵發力。積極開展全要素對標工作,查問題,找不足,全面梳理部門在能耗管控工作方面的重點突破領域,研究制定改善措施。能源動力工序制定《節能減排管理規定方案》,根據環境溫度,及時調整整流變風冷系統運行方式,在保證整流變運行溫度符合安全規定範圍的情況下,日可節約用電492kwh;分階段調整、控制整流櫃機房室內溫度,優化軸流風機、空調運行方式,盡可能減少運行時間,與去年同比降低了24.37%;動力、淨化緊盯大功率主排風機運行,通過精細調整風機運行數量和閥門開度、定期更換到期除塵器濾袋、全覆蓋密封管路法蘭連接、規範壓縮空氣吹掃,減少異常用風、優化參數設置等一系列措施的落實,動力電單耗下降26.72KWh/t-AL。組裝工序大力開展設備技改工作,對裝卸站、電解質清理加裝破碎機,提高設備運轉率,實現了裝卸站陽極產量由原來的45組/h提高到了48組/h,電解質清理陽極產量由原來的47組/h提高到了49組/h,每月可節約用電9萬kwh。鑄造工序通過調整混合爐收塵頻率、合理優化炒灰機收塵停機時間,在滿足生產需求的情況下,一天減少設備運行4小時;改造冷卻塔風機運行方式,由原來的3臺同時運行改爲2臺運行,通過節能降耗工作累計節約成本約37.56萬元。
抓管理,堅持穩中求進。部門始終堅持穩定壓倒一切的工作思路,不斷深化“五標一控”管理模式,持續提升生產管理的標準化、系統化、科學化、數據化、智能化水平,嚴肅“四大紀律”,加強過程管控,減少生產波動,降低能耗。一是部門從源頭着手,以抓嚴抓實操作質量爲突破口,通過利用視頻錄像抓嚴換極質量,加強電解槽巡視,減少堵料、蓬料影響,抓好效應管理;二是從技術條件調整和加強巡視兩方面減少堵料和殼頭包,降低效應分攤電壓,及時維護檢查打殼系統,減少人爲因素對電解槽的幹預,嚴禁手動下料等增加爐底沉澱,杜絕異常電壓;三是加強電解槽保溫管理,新增角部巖棉保溫,及時關門閉窗,減少熱損失;四是增加電解槽運行評判頻次,做到早發現早幹預,及時調整,避免生產運行波動;五是投入電解槽打殼節能氣缸,大大降低了用風量,助推節能降耗。通過對電解槽生產運行的嚴抓細管,電解生產運行平穩,相關技術指標持續優化。
抓細節,凝聚節能共識。在國家“雙碳”政策及能耗使用管控日趨收緊的背景下,部門把如何節能降耗工作作爲一項常抓不懈的任務,從點滴做起,從身邊做起,將節能降耗工作進行到底。一是對各單位照明進行系統梳理改造,做到單燈控制,分片控制,杜絕長明燈,目前電解工序、鑄造工序、組裝工序、能源動力工序都已實現生產現場照明分區、分段、分時間進行開關控制;二是對部門辦公樓照明、電腦等使用嚴格管理,對會議室等使用頻繁的場所照明燈具全部更換爲LED節能燈具,衛生間安裝了節水設施;三是部門定期檢查各單位長明燈、長流水執行情況,發現問題,下發通報,促使全體員工提高節能意識,讓節能良好習慣成爲全體員工日常工作中的自覺。
供 稿| 張亞兵