序言
近期,陽極組裝廠捷報頻傳:鐵耗指標屢創新低,收塵系統持續創效,生產流程得到不斷改善、提升和優化。是什麼樣的團隊這樣頻傳捷報,又是什麼樣的人帶領着這樣的團隊勇往直前並屢創歷史新高。帶着這些疑問,讓我們一同走進陽極組裝廠“陳吉昌創新工作室”,去一探究竟。
“科學技術就是第一生產力”,這是工作室創始人、陽極組裝廠廠長陳吉昌經常提到的一句話。
陽極組裝質量直接關系到生產指標的優劣,同時也是影響公司擴大生產、增加產能的一大關鍵因素。2016年4月,爲解決陽極組裝的生產瓶頸難題,“陳吉昌創新工作室”應運而生。工作室成立之初,沒有專門的活動場所,會議室自然就成了大家經常“光臨”的地方。讓人意想不到的是,許許多多創新創效方案就是在這樣簡陋的環境和條件下“孵化”出來的。2018年年初,在公司領導的高度重視和大力支持下,工作室有了固定的辦公場地。自從有了這個“家”後,大家的工作熱情空前高漲,創新創效成果更是層出不窮。據悉,目前,該工作室共有17名成員,其中:黨員7人;大學本科學歷2人;工程師3人;高級工2人,中級工9人。
隨着公司不斷發展,產能規模逐漸擴大,陽極組裝簡易生產線顯然也無法滿足和保證生產需求。此時,陽極組裝新生產線卻因工期原因未能同期配套投產。在這種異常的情況下,陳吉昌帶領工作室全體成員,秉承“勵精圖治、創新求強”的企業精神,通過技術革新、改造優化,僅憑着一個生產系列的陽極組裝簡易設備,就滿足了公司三個電解生產系列的陽極組裝需求,這在全國同行業內是絕無僅有的。面對繁重的工作任務,他們沒有怨言、更沒有選擇退縮,而是積極主動出擊,頑強拼搏奮戰在工作的第一線。“辦法總是人想出來的,只要我們多開動腦筋,辦法總比困難多。” 面對筆者的採訪,工作室創始人陳吉昌如是說。
陽極組裝新生產線籌建之初,組裝人的任務和擔子顯得尤爲艱巨。在一次工作室例會上,成員田應勳這樣說道:“我先帶一批人下去,幫助籌建,早一天投產,就能早一天爲公司的生產解決後顧之憂。”隨即,員工們紛紛發言:“加班加點也要提前幹完。”“我對設備比較了解,可以參加設備的輔助安裝。”……就這樣,大家你一言、我一語的建言獻策。在採訪中了解到,爲促進陽極組裝新生產線的早日投產,工作室全體成員主動放棄休息時間,共同參與到工程收尾建設和調試驗收工作中,爲生產線的早日投產奠定了良好基礎。特別是在設備最後安裝調試的3個月時間裏,那時正值酷熱難耐的夏季,沒有休息的地方,大家只得擁擠在狹小而悶熱的工棚裏小憩一會兒,隨即又迅速地投入到繁重的工作中。盡管氣溫高、工期緊、任務重,但大家沒有絲毫氣餒,而是心往一處想、勁往一處使,確保了陽極組裝新生產線的順利投產,保質保量完成了公司交辦的工作任務。
據了解,工作室成立3年以來,按照創新驅動發展的工作思路,取得了累累碩果,不少項目還獲得了公司創新大賽“金點子”“銀點子”獎勵。2018年,工作室積極響應公司“抓指標,降消耗,決戰決勝全年目標”的號召,對陽極組裝生產過程中的磷生鐵穩固劑進行大膽的創新使用,確保了澆鑄用鐵水成分含量完全達標,促使生產指標得到進一步的改善和提升。
陽極組裝廠收塵料的收集、轉運等工作一直困擾着組裝人,也是工作亟需解決的難題和瓶頸之一。在此之前,生產現場隨時可以看到員工緊張而忙碌的身影,他們將收集來的收塵料運至廢料堆場進行集中處置。“噸袋的成本消耗太大!”“堆積如山的廢料怎麼處置?”“能不能想辦法進行回收利用?”……工作室成員一次次地參與到激烈的討論中,爲此還爭得面紅耳赤。最後,功夫不負有心人,經過組裝人的反復試驗,決定在收塵器上設計安裝一套螺旋輸送機和卸料平臺,從而減少了原材料的浪費,有效降低了生產成本。據統計,經過改造的P11收塵器,每月可回收120噸收塵料,每年可爲公司創效288萬元。
針對新生產線雙陽極鐵環脫落機夾具故障頻發,嚴重影響正常生產的突出問題,工作室成員絞盡腦汁反復地研究商討,通過現場勘查和與操作人員深入的交流,最終確定故障根本原因是陽極鐵環溫度過高,造成脫落機難以順利脫落。發現問題後,組裝人立行立改,利用豐富的地下水資源,自主創新設計安裝了一套水冷卻裝置,對鐵環進行水冷循環降溫。經過具體的改造,鐵環經水冷系統在2分鍾內即可由100℃左右降至50℃左右,不但排除了設備的頻發故障,還大大地提高了夾具的使用壽命。至此,鐵環脫落的“中梗阻”難題終於得到了徹底解決。
同樣是在新生產線上,雙陽極澆鑄平臺原設計爲“澆一放一”模式。這樣的模式,會使澆鑄時間過長,造成鐵水包冷卻較快,致使鐵水回爐的次數明顯增多,導致員工的勞動強度過大。爲解決這一矛盾和難題,工作室成員戴會平、餘奎等成員自發組成攻關小組,經過反復的勘查和分析自動控制邏輯系統,在設備上增加旋轉平臺光電開關,修改PLC程序控制,將澆鑄改變爲“澆二放二”模式。通過以上一系列的改造和創新,澆鑄效率得到了明顯提升,大大降低了生產運行成本。
“公司廢舊物資堆場裏有許多生鏽的鋼材被閒置起來,我們看在眼裏、疼在心上。我們完全可以拿來熔煉,減少陽極組裝廠的磷生鐵消耗。”在採訪中,工作室成員彭德強有些激動地對我們說道。工作之餘,組裝廠員工紛紛到廢舊物資堆場進行“尋寶”和“淘寶”。面對我們的採訪,一位員工興奮地說:“平時我們去撿拾廢舊鋼鐵,一個上午就能撿滿一車,現在廠區裏的廢舊鋼材基本都被我們撿得差不多了。”廢鋼材的使用使組裝鐵耗持續降低,實現了“零”的突破。截至目前,陽極組裝廠已使用廢鋼材630噸,爲公司節約鐵耗成本126萬元。
類似的創新創效事例還有很多很多,正是有着這麼一羣員工的執着追求和孜孜不倦的辛勤付出,創新之花才結出了累累碩果。天道酬勤,付出才有回報。中鋁集團工會、中國有色金屬工業人才中心、貴州省有色冶金工會等多位領導先後到“陳吉昌創新工作室”參觀調研,對他們取得的創新業績給予了高度評價和充分肯定。2018年11月,又傳來喜報,“陳吉昌創新工作室”受到貴州省有色冶金工會表彰,獲得了“職工創新工作室”榮譽稱號。
“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。”創新創效工作永無止境。我們完全有理由相信,“陳吉昌創新工作室”在公司的正確領導下,在各部門、各單位的大力支持和幫助下,通過全體組裝人的共同努力,一定會爲公司轉型升級、高質量發展作出新的更大的貢獻。
(文:秦鑫 歐陽銀坤 圖:衛學敏 黃仕奇)