近期,面對公司嚴峻的生產經營形勢,爲積極響應降本增效工作要求,氧化鋁生產部從修舊利廢入手,深挖內潛,成效顯著。
修舊利廢是通過技術恢復,使舊件保留原有性能,以達到節約備品備件及機物料等物資費用,可最大限度地利用廢舊物資的殘餘價值,降低正常生產經營運行活動的制造成本,實現降本增效、提高經濟效益的目標。氧化鋁生產部由設備維檢工序牽頭,堅持“應修必修,修必修好”的原則,各生產工序配合,明確修舊利廢範圍,通過完善責任單位職責,規範工作流程,制定考核辦法,做好過程管控及修復件的後續使用跟蹤,充分調動員工降本增效的積極性。截止目前,共計修復減速機、高壓閥門95臺,節約備件費用35萬元。修復氣動閥3臺、扇形板20塊,焊補濾布100餘塊,修復濾餅泵、鹼液泵,節約費用合計7萬餘元。使用舊筒體襯板對1#球磨機襯板進行更換,共計節約備件費用約24萬元。
下一步,氧化鋁生產部將加大設備維修獎勵力度,鼓勵員工從點滴入手,抓大不放小,開源節流,不斷提高設備運轉周期和功效,爲企業降本增效提供強有力的技術支撐。
供 稿 | 呂 正