4月23日,生產管控中心溶出沉降工序對AB沉3#葉濾機濾布進行改型實驗,濾布透氣性提升30%,單車產能增加了30~50m3/h,每班開車臺時降低1小時,月節約電費8000餘元。
AB沉是低溫進口礦生產系統的重要環節,沉降槽產生的赤泥黏度大,使葉濾機運行過程中周期產能衰減快,影響葉濾機產能。工序針對此項問題,成立了黨員“攻關團隊”,帶領工序骨幹和操作人員進行攻關。他們在現場查看換下的濾布情況時,發現其赤泥黏度對濾布影響要遠遠超出預想的,在這種情況下葉濾機產能提高較爲困難。想到赤泥的性質改變不了、助濾劑的加入量也不能加入過多,因此要從設備本身進行攻關。
於是,小組對使用的濾布性質進行了深入研究,從制作材料、濾布的透氣性進行了對標,發現制作材料上大家都一樣,但其他企業的濾布透氣性要遠遠超過我們,且精液浮遊物控制也能達到≤0.01g/L的要求值。於是工序聯系廠家進行了定制,在4月23日換布時對3#葉濾機進行更換測試。
濾布更換完畢後,工序全程監控精浮指標,均都≤0.01,單車產能也提高了30~50m3/h。實驗成功了,後續,工序將按計劃做好其它葉濾機換布工作,以降低整體開車臺時,爲實現氧化鋁“百元降本”目標做貢獻。