2023年,面多復雜多變的市場形勢,擠壓廠苦練內功,堅持走創新之路,堅定不移做精做優小型材小管材。
一季度,擠壓廠面對人員減少、訂單下滑等多重挑戰,全體幹部職工勠力同心、勇毅前行,立足崗位創一流,小型材產量同比提升6.7%,小管材產量同比提升43.7%,創歷史新高,交出了亮眼答卷。
穩量提質保供應
當前,小型材、薄壁管材附加值高,是擠壓廠的主要效益品種。爲確保小型材小管材的順利產出,該廠緊緊圍繞“穩量調結構”主旨,對工廠產品結構進行持續優化,重點生產小型材、小管材等效益品種。隨着工廠產品結構優化,管材品種不斷上量,工廠現有具備管材生產條件的擠壓機出現生產瓶頸,難以保證厚壁管、薄壁管毛料滿負荷生產。
對此,爲緩解生產瓶頸,擠壓廠立足現有設備產能,將1號2500噸擠壓機的厚壁管生產調整至2500噸反擠壓機生產,釋放1號2500噸擠壓機產能、增加生產時間,全力生產小管材。同時,加強鑄錠組織,疏通前後工序進行排產,保證了小管材的順利產出。
裝備升級夯根基
隨着航空航天工業飛速發展,小規格薄壁管材在航天航空上被廣泛使用。與此同時,客戶對產品表面質量、尺寸精度等要求也越來越高。
當前,擠壓廠在生產中和制品轉運過程中,都存在着影響管材表面質量的問題。爲攻克小管材表面質量瓶頸,滿足航空航天對產品高質量的需求,擠壓廠加快進行裝備提檔升級改造,引進、投建了LG15冷軋管機。新建的LG15冷軋管機減少了物料轉運,提高了生產效率,拉拔、軋制次數得到有效減少,管材表面質量較以往大幅改善。
做好設備保障的同時,該廠大力推進現場環境提檔升級,開展了生產現場環境整治,對現場主通道等區域進行了地坪整治,完成了包裝、24米跨等區域的牆面整治,生產現場煥然一新,職工們的作業環境得到有效改善。
工藝優化提效率
在持續強化設備保障能力的同時,該廠針對客戶高精度、高表面的需求,切合自身實際開展了工藝優化、流程再造。
小管材生產過程中需經擠壓、軋制、退火等20餘道工序,生產工序復雜、難度大,由於工序復雜,小管材生產過程中廢品率較高,成品率較低,優化工藝、縮短流程,提高成品率迫在眉睫。
對此,該廠依託新建投產的LG15軋機、10噸時效退火爐等現有設備,成立了研制攻關小組,開展了典型合金不同變形量工藝研究。通過調整管材軋制毛料擠壓工藝,提高了LG15軋機生產效率,發揮了設備的最大利用率,提升軋機產能。同時,通過擠壓、軋制工藝的優化,大幅緩解了1號2500、630噸擠壓機的生產壓力,減少了後續退火、拉拔工序頻次,縮短了管材生產流程,既節約了能源,又提高了生產效率。