“前後才半個小時的時間,磨機大瓦溫度最高降低了10度。這樣改造後,磨機就可以穩定開車,不用擔心夏天跳停的問題了!”。5月9日下午,生產管控中心配料工序原料磨磨工小王,看到磨機大瓦觀察孔瓦蓋在改造前後,測量溫度數據的對比後,由衷地感慨道。
配料工序原料磨現有7臺磨機,每臺磨機由進、出料端空心軸架設在瓦座上旋轉,空心軸溫度超過70℃時,就會造成磨機大瓦鎢金層融化,設備無法開車。正常生產時,磨制礦漿使用的蒸發母液溫度在70-75℃,加上石灰粉化和磨礦介質摩擦產生熱量等原因,磨機本體表面溫度高達90-95℃。每逢夏季,經常因爲磨機大瓦溫度高,造成設備被迫停車,不但影響到管道化礦漿的供應,還有可能造成化大瓦等設備事故的發生。
爲便於檢查設備狀況,磨機每個瓦座上均開有兩個觀察孔,爲避免異物落入,觀察孔的蓋板使用橡膠皮子制作。雖然密封效果好,但瓦座內的熱量卻無法散出來。爲避免磨機跳停,高溫季節,崗位人員就將磨機大瓦觀察孔蓋子移開或用焊條支起來,使瓦座內的熱量散出來,從而降低大瓦運行溫度。但這樣做,也容易使灰塵落入到瓦座內,造成磨機大瓦潤滑油污染;一旦異物落入瓦座內,還可能對空心軸造成傷害,影響設備正常運行。
爲徹底扭轉這種被動局面,配料工序決定對其進行改造。經過集思廣益,決定採用PVC管件替代原有的瓦蓋,從而改善瓦座內的通風效果,降低磨機大瓦的運行溫度。
他們買來管件和材料進行加工。針對磨機進料端可能存在粉塵污染,瓦蓋採用PVC彎頭,使其開口向下,避免灰塵進入;出料端使用短節,最大限度地加強通風效果,並在PVC彎頭和短節外端口蒙上不鏽鋼紗窗,使用喉箍固定在管件上,用以隔絕雜物。最後再將門搭加工後,作爲合頁使用,一端固定在管件上,一端安裝在瓦蓋上,這樣就可以方便地掀起來,進行檢查和檢修作業。
5月9日下午,配料工序原料磨對一號棒磨南、北四個瓦座蓋板進行了改造,經過對改造前後半小時溫度的測量,瓦座內部和大瓦溫度均下降了3-10℃,遠超預期目標。看到這樣的結果,現場參與試驗的崗位員工不由自主發出了感慨。
下一步,配料工序將對其餘磨機進行改造完善,從而保證設備穩定運行,安全度夏,爲氧化鋁"百元降本"工作打好基礎。