今年以來,精整車間積極唱響公司“兩提一降”主旋律,用實際行動落實公司職代會精神。4月份,該車間又在探索降本增效方面邁出新步伐,推行新舉措,取得新成就。
4月份,精整車間着眼於重點消耗備品備件,力求將降本工作做到極致。由於各機臺上的膠輥在生產過程中難免出現磨損或挫傷,時常需要磨削或重新掛膠,該項費用一直居高不下。爲最大限度延長膠輥使用壽命,車間首先要求生產操作人員精心操作,從切邊質量、穿帶細節、吊運作業等方面加以規範,盡可能減少人爲因素造成膠輥損傷。二是在出現寬窄印時,要求主操使用自制打磨工具進行打磨處理,減少換輥頻次。三是當確定膠輥出現需要磨削時,堅持“能磨不車,盡量少車”的原則,要求機加工提高成本意識,嚴格控制車削量。另外,在修舊利廢方面,要求檢修班發揮自主能動性,能自行維修絕不外委。4月份,精整車間打磨處理減少換輥8根,自行磨削9根,各類膠輥修復擠幹輥3根,修復清洗機噴淋軸頭、鍵槽等部件個一處,累計節約36500元左右。
集腋成裘,聚沙成塔。降本增效工作應從大處着眼,從小處着手,精整車間精細化降本措施,是積極踐行公司挖潛增效生產理念,確保節約生產兩不誤的具體體現,對公司降本增效工作具有積極推動意義。(王進權)