4月份,冷軋車間工序不合格品量56.34噸,環比降低50噸,降幅47%,環比優化明顯。
冷軋車間3月份質量問題較多,導致不合格品量超出指標較多,爲扭轉質量控制的不利局面,車間主動出擊,組織班長、主操召開質量專題會,針對出現的典型質量問題制定有效措施,提高全員對質量的重視程度,減少質量隱患,以降低不合品量。利用待料和換紙、換輥等輔助時間,見縫插針對設備進行維護,測量校準卷軸、導輥精度,爲產品質量提升提供保障。車間嚴格工藝要素管控,要求各機臺班組把好來料關的同時,對各項工藝要素嚴格執行到位,車間技術通過現場檢查和監控抽查,對不按標準執行的行爲,發現一起考核一起,確保要素執行標準化,減少操作差異,保證質量可控。車間持續推行不合格品清零獎勵辦法、2000軋機和1400軋機專項不合格品達標獎勵等激勵制度,大大調動了人員質量控制的積極性,4月份2000軋機成品轉交4397噸,佔車間總轉交量的43.5%,僅產生不合格品6.87噸,佔車間不合格品量的12%左右,1400軋機3個班組實現不合格品清零,爲車間總體質量指標的優化奠定了堅實的基礎。
冷軋車間工序不合品量環比優化明顯,以實際行動踐行了公司2023年轉觀念、深挖潛,做好“兩提一降”,全力保市場的工作思路,表明了冷軋人全力做好質量控制的決心和信心,以圓滿完成車間工序質量控制指標來爲公司高質量發展貢獻力量。(張青雲)