近日,電解鋁生產部維檢工序自主研制熔煉鋁渣及收塵系統,並通過試運行,效果顯著,加快鋁渣消化的同時,現場環境得到明顯改善,生產效率、作業環境得到雙提升。
電解生產工藝流程中,中灰產生的鋁渣較多,儲存佔用場地較大,且遇水會產生較多氣體。爲解決此問題,部門成立攻關小組,借助現有的設備設施,研制熔煉鋁渣爐,並對除塵系統進行改造。攻關過程中,小組成員集思廣益,充分利用廢舊物料制作爐體,通過在爐膛內部提高加熱棒的高度、增加保溫材料、改變傳統砌爐方法、調整接線端子位置、加厚易變形的部位等措施,使加熱棒運行效率提升2倍,節省費用13.8萬元。同時根據現場狀況設計制作收塵罩,由原來的多點收塵改造爲集中收塵,徹底改善作業過程中煙氣大、粉塵大的問題。
改造後的熔煉鋁渣及收塵系統,使鋁渣處理效率提升一倍,降低了生產運行成本。目前,熔煉爐、收塵系統運行平穩。
供 稿 | 趙 偉