近期,電解廠生產一部從抓細職工操作質量、培訓職工操作技能入手開展相關工作,確保電解槽平穩運行、原鋁質量穩步提高。
該生產部利用白班,小夜對各班的換極質量進行跟蹤,及時糾正換極過程中出現的問題,避免操作不當引起曲線波動;每天對前一天的新極16h和保溫料進行檢查,對電流分布異常和壓降不合格的及時進行處理,並依據發現的問題,對換極人員進行現場培訓。
該生產部從查看歷史曲線、處理高噪聲、大面整形、處理爐底等方面對小組長進行培訓,對近期工作質量較低的小組長進行重點培訓講解;每天對換極人員的操作步驟進行現場演練並講解過程注意事項,有效提高了換極人員的操作水平,穩定了電解槽運行狀態。
該部嚴抓如常操作的精細化管理,提高換極質量,減少電壓擺的次數,有效解決了因電壓波動調極,導致陽極剃度高度不一,影響原鋁質量的問題。並以小夜班和大夜班職工分別調整雙號槽和單號槽的形式,提升職工精細化操作的意識,將電解質水平保持在下線,避免電解質高造成刷鋼爪的現象。
通過以上措施,提升職工精細化操作的意識和技能,提高了工作質量和效率,原鋁質量穩步提高。