近日,深加工中心機加作業區組織部分車工、銑工、磨工、熱處理工、檢查工、工藝員技術員,就工模具熱處理後硬度偏低問題,線切割後工模具工作帶偏心問題召開專題研討會議,深加工中心副經理趙育宏參加會議。經討論大家認爲,模具工作帶偏心問題是劃線、銑牀加工找正,熱處理後二次劃線時揚衝眼不正,線切割加工找正出現偏差,導致工作帶偏心。模具熱處理後硬度偏低材料性能有所下降,是操作不規範,裝爐量少,加熱回火溫度控制不規範等原因造成的。趙育宏指出,產品質量關乎到企業的發展,是企業的生命、模具加工的質量直接影響到擠壓產品質量。因此,職工一定要提高質量意識,時刻繃緊“零缺陷”這根弦。劃線時一定要盡量減少誤差,要根據不同模具的規格細化加工工藝。針對硬度不夠的問題組織專人進行反復試驗,發現磨牀加工時工作帶方向磨的較少,出口方向磨的較多,氧化皮脫落後,硬度達不到要求。在工藝上,將模具厚度整體增加1mm。加熱溫度提高20℃,回次溫度提高10℃,解決這一問題。要將此次專題會研討結果固化成工藝,形成《熱處理作業指導書》,規範指導作業。趙育宏強調,要持續深入推進“零缺陷”工作走深走實,加強工藝紀律管理,提升質量意識,不斷壓實工作責任, 確保模具加工不出現質量問題,爲生產高質量產品打下堅實基礎。
深加工中心機加作業區踐行“零缺陷”理念,巧幹棒模墊“零缺陷”工作理念,是第一次就把事情做對。這就要求我們在工作中動腦筋,想辦法,挑戰自我,提高產品質量,提高工作效率,實現降本增效,爲公司的發展做貢獻。近日,深加工中心機加作業區,在工作中接到55NN擠壓機臺需要的棒模墊加工任務,同時又接到精整制造部設備所需的驅動輪軸蓋的特急加工任務。接到任務後,深加工中心非常重視,第一時間安排機加作業區在最短的時間內完成加工。機加作業長首先對照圖紙查看棒模墊的技術要求,發現棒模墊外形雖然較大,但庫存中有毛坯料,軸承蓋沒有合適的毛坯料,討論後決定利用棒模墊中心的餘料加工軸承蓋。技術人員、相關崗位操作手,黨員技師,大家齊聚現場,仔細琢磨,認真分析,材料、尺寸是否符合,制定加工方案,以確保兩種不同的工件在加中萬無一失。工藝技術最終採用將毛料電加工線切割加工的方法,很好的保證了兩個工件坯料的尺寸。節約了大量材料,縮短了軸承蓋的加工周期,爲精整制造部設備維修贏得了時間。加工中,各工序職工盡職盡責,一絲不苟。在電加工,經過連續五天的加工後,55MN急需的棒模墊順利完成。之後進行驅動輪軸承蓋的機械加工,預計兩天後將圓滿完成交付任務。
文稿 | 馬志宏 強仲遠