在“新中鋁”的建設徵程上,中鋁山東有限公司氧化鋁廠(以下簡稱中鋁山東氧化鋁廠)向“新”而行,快速貫徹落實中鋁山東的高質量發展規劃要求,成立了5個高質量發展專項攻關組。其中,人員優化組以人員優化爲目標,以問題爲導向,深入一線調研,聚智聚力,以設備升級、流程優化爲員工減負,加快推進“幸福新中鋁”建設。
設備升級 減負降本兩不誤
中鋁山東氧化鋁廠分解車間西線原4-3中降換熱器運行效率低,外部殼體多次焊補、多條流道封堵。設備故障導致換熱效率大幅下降,頻繁的設備清理檢修給崗位員工帶來繁重的勞動量,還存在安全風險。
人員優化組踐行“應修盡修,修必修好、逢修必改、逢改必優、修好如新”的設備管理理念,在氧化鋁廠副廠長田興凱的帶領下多次到崗位調研,分析設備故障原因,討論設備升級細節,跑廠家聯系設備備件,周密制訂施工方案。
7月上旬,正值酷暑時節。攻關小組成員激戰高溫,緊鑼密鼓推進設備升級工作。他們合理安排施工進度,現場旁站管理,嚴格作業審批,協調吊裝事宜,緊盯施工安全。投用後,崗位人員在技術人員培訓指導下,學習新設備操作流程,摸索調試運行參數,認真巡檢,觀察設備運行情況。
據了解,新換熱器運行良好,運行周期也延長至原來的3倍以上,分解率提高了0.35%,年創效67.6萬元。同時,新換熱器也讓員工從設備漏料後衛生清理、流道檢修、流程切換的繁重勞動中解脫了出來。
流程改造解難題
據了解,今年中鋁山東氧化鋁廠的工序退休員工多達10人,崗位人員緊張。人員優化組深入工區進行調研,了解崗位人員配置及設備運行現狀,與蒸發車間黨支部共同梳理生產流程,開闊思維,大膽提出“停南開東,兩線一體化管理”的改造方案,南線除雜工序只留1人,其餘操作人員都到東線崗位進行工作。
改造實施中,蒸發車間黨支部踐行“無創新不工作”理念,不等不靠,主動求變,以“黨建+”活動爲抓手,圍繞改造方案實施中的卡點難點,引導黨員在創新創效中當主角,全力推進管道流程優化,提升東線壓濾機效率。
“目前,南線母液並入東線流程,僅留1人操作提釩壓濾機,剩餘人員補充到東線除雜。工作量大時,班組從東線調人協助卸車操作。”蒸發車間支部書記劉輝介紹說。流程優化後,兩線崗位人員得到了整合,員工勞動強度顯著減輕,有效解決了退休帶來的人員缺口難題。小改造產生降本大效果,該項優化節省了電費、備件、檢修等費用,年可創效129.96萬元。
“工欲善其事,必先利其器。”僅7月份,中鋁山東氧化鋁廠推廣使用新設備新技術,在設備升級工作中初見成效,約創效330餘萬元。日前,人員優化組正持續發力,全面推進設備升級、智能化建設,努力減輕員工勞動強度,優化崗位人員,不斷爲中鋁山東氧化鋁廠高質量發展注入新動能。