鋁雲匯> 鋁業資訊> 正文
廣告

鋁合金氣缸蓋和曲軸箱通風道的缺陷分析及工藝優化

2024年11月29日 17:05:48 壓鑄周刊

原標題:鋁合金氣缸蓋和曲軸箱通風道缺陷分析及工藝優化

摘要

針對重力澆注鋁合金缸蓋曲軸箱通風道缺陷(斷芯),採用魚骨圖分析法對缺陷的形成原因進行了分析,對鑄造工藝進行了分析和優化。通過優化調整曲軸箱通風道砂芯(Blowby砂芯)與底框砂芯、冒口砂芯的結構以調整砂芯間配合間隙,並通過增加工位器具和增加下芯夾具報警裝置等措施,經過生產驗證確定了最終鑄造工藝方法。消除了曲軸箱通風道缺陷(斷芯),提高了鑄件質量,降低了廢品率。

曲軸箱強制通風系統PCV(Positive Crankcase Ventilation)是目前在發動機上廣泛應用的一項技術,它可以防止曲軸箱壓力過高,延長機油使用壽命,減少零件磨損和腐蝕,防止發動機漏油等。完整的PCV包括通風腔、油氣分離系統、曲軸箱壓力控制系統、回油腔及呼吸管五個部分。如圖1所示,“通風腔”由缸蓋、缸體及曲軸箱中的通道組成,發動機做功過程形成的竄氣通過通風腔導入油氣分離系統。

圖1 曲軸箱通風腔

砂芯是指芯盒內用芯砂制成的型芯,其功能是形成鑄件的內腔、成形孔及鑄件外形不能起模的部位。

氣缸蓋中的曲軸箱通風道結構復雜,由Blowby砂芯形成,在批量生產狀態下,Blowby砂芯易斷裂,造成曲軸箱通風道缺陷(斷芯)。

以我公司某氣缸蓋爲例,鑄件如圖2所示,最小壁厚4 mm,本文旨在通過魚骨分析法的應用,找到缺陷原因,並通過砂芯結構優化和過程檢測方法優化等措施,大幅降低缺陷發生比例,降低產品綜合廢品率。同時,對已有的三種形成氣缸蓋和曲軸箱通風道的鑄造工藝方式進行對比,探討優劣勢。

圖2 鑄件

1 鑄造工藝簡介

該鑄件採用傾轉澆注工藝金屬型鑄造,鋁液成分:AlSi10Mg(Cu),具體成分參照DIN EN 1707。鑄件內部復雜型腔由砂芯組合形成,砂芯組合情況如圖3所示,分爲上芯組、下芯組和Blowby砂芯(以下簡稱爲BB芯)。鑄造工藝如圖4所示,鋁液使用旋轉除氣機精煉除氣,砂芯使用無機制芯機制做。如圖5所示,砂芯通過人工操作的方式在組芯胎具上組合,先放置下芯組,再放置BB芯,最後放置上芯組。

圖3 砂芯

圖4 制造工藝

圖5 組芯過程

BB芯與上芯組和下芯組分別有一處定位(圖6),組合好的砂芯經下芯機器人取芯和轉運後,平穩地放置於固定在傾轉澆注機上的金屬模具中。

圖6 砂芯定位

鋁液通過搭載在澆注機器人上的澆勺舀取和轉運後,澆注到澆口盆中,最後通過設備傾轉,鋁液由進氣側進入模具型腔,完成澆注(圖7)。澆注溫度爲715~735 ℃,傾轉澆注時間10~14 s,傾轉角度100°。

圖7 澆注過程

2 缺陷分析與工藝優化

2.1 缺陷問題描述

採用上述制造工藝批量生產,如圖8所示,毛坯發現較大比例的BB芯斷芯情況,斷芯較嚴重的鑄件甚至造成泄漏,缺陷比例15%。

圖8 曲軸箱通風道缺陷(BB芯斷芯)

2.2 繪制缺陷產生原因魚骨圖

魚骨分析法,即因果分析法,通過構建魚骨圖分析問題的根本原因,廣泛用於技術和管理領域。

從人、機、料、法、環和測六個方面分析BB芯斷芯缺陷的原因,如圖9所示,繪制成魚骨圖,通過魚骨圖可以理清問題發生的根本原因,對後續的措施制定提供便利。通過現場驗證需要優化以下4個方面:優化冒口砂芯與BB芯配合結構;優化底框砂芯與BB芯配合結構;優化BB芯轉運和存儲方式;優化下芯夾具報警裝置。

圖9 BB芯斷芯原因分析魚骨圖

2.3 冒口砂芯與 BB 砂芯配合結構優化

BB芯與冒口砂芯頂端配合情況如圖10所示,通過冒口砂芯形成的凹槽對BB砂芯頂端進行定位,生產過程中發現,該配合間隙較小(單邊0.2 mm),稍有波動就會發生斷芯。

圖10 BB芯、冒口砂芯結構及優化方案

方案一:取消冒口限位結構,解決BB芯與冒口砂芯配合間隙小問題。生產驗證過程中,BB芯斷芯得到明顯解決,缺陷比例0.1%以下,但受傾轉工藝影響,只通過與底框砂芯和金屬模的定位,無法保證澆注過程BB芯的位置度,發生25%以上的位置偏移情況(如圖11所示),尺寸超差風險明顯提高。

圖11 BB芯位置度超差

方案二:配合位置增加倒角(3°),減小配合過程剮蹭。生產過程中,無明顯改善。

方案三:結合傾轉工藝,BB芯只向傾轉一側偏移(進氣側),在方案二更改的基礎上,優化BB芯芯頭結構,取消排氣側砂芯配合。生產驗證過程中,斷芯比例由15%降低到2.5%,有效解決因冒口砂芯與BB芯幹涉造成的斷芯情況。

2.4 底框砂芯與 BB 砂芯配合結構優化

受結構限制,在芯盒設計時,如圖12和圖13所示, BB芯與底框砂芯定位的定位面存在分型面,砂芯連續生產過程中,存在微量錯箱、漲箱的情況(0.1~0.3 mm),直接造成BB砂芯下不到位的情況。圖12 BB芯與底框芯配合情況

鑄造工藝設計時,BB芯與底框砂芯配合位置的對應倒角尺寸一致,圓角尺寸3 mm(圖13)。通過現場試驗,將BB芯圓角尺寸調整爲4 mm,有效解決了砂芯下不到位問題,斷芯比例由2.5%降低到1.8%。

圖13 BB芯與底框芯倒角尺寸

2.5 BB 芯轉運、儲存方式優化

原有的生產方式,BB芯通過芯車進行轉運和儲存,水平擺放在芯車上,轉運過程可見明顯抖動,偶發可見斷裂砂芯。通過設計BB芯工位器具,增加隔斷固定並將BB芯統一儲存,統一轉運,斷芯比例由1.8%降低到1.4%。

2.6 下芯夾具報警裝置優化

在生產過程中,冒口砂芯質量大,下芯夾具發生微小異常時,如氣撐漏氣、氣壓波動和氣撐柱脫扣等問題,易發生冒口砂芯微小下沉的情況。當下沉量超過2 mm時,會擠壓BB芯,造成斷裂。如圖14①所示,正常工作狀態下,冒口砂芯水平,報警指示燈顯示綠色。如圖14②所示,當冒口砂芯下沉量超過1 mm時,紅外檢測裝置檢測異常,紅色報警燈閃爍,及時反饋生產人員,能有效避免BB芯斷裂發生,斷芯比例由1.4%降低到0.2%以內。

圖14 下芯夾具報警裝置

2.7 生產驗證

通過砂芯結構優化和過程控制方法優化,改進了鑄造工藝,有效解決了BB芯斷芯問題,斷芯比例由15%降低到0.2%以內。

3 曲軸箱通風道的3種鑄造工藝方式對比

如圖15所示,現有的曲軸箱通風道的形成有3種鑄造工藝方式:冒口砂芯+BB芯+底框砂芯;冒口砂芯+BB芯+粗加工;冒口砂芯+BB砂芯。

圖15 曲軸箱通風道鑄造工藝

3.1 冒口砂芯+BB芯+底框砂芯

本文討論的情況,BB芯與冒口砂芯和底框砂芯兩種砂芯同時進行定位,對生產過程要求高,易發生BB芯斷芯缺陷。優勢是不需要線下打膠組芯工序,節省人員,工藝優化後組芯操作簡單。

3.2 冒口砂芯+BB芯+粗加工

如圖16所示,該缸蓋產品曲軸箱通風孔通道罩蓋面通孔由BB芯形成,燃燒室面通孔由粗加工形成,無BB芯斷芯缺陷,但組芯打膠工序存在0.1%以下的砂芯組不到位情況。

圖16 鑄造工藝及實物照片

優勢:BB芯與冒口砂芯定位,通過制作適當的胎具,保證尺寸精度;隨着缸蓋的更新換代,對曲軸箱通風道的尺寸要求越來越高,通過粗加工將通道加工通,尺寸精度高。

劣勢:需要線下組芯打膠工序,工藝流程長;需要增加粗加工工序,影響加工節拍。

3.3 冒口砂芯+BB芯

如圖17所示,該缸蓋產品曲軸箱通風道罩蓋面通孔由BB芯形成,BB芯與冒口砂芯單點定位。

圖17 砂芯工藝

該產品正在開發階段,減少了BB芯與底框砂芯的定位,原設計不考慮後續粗加工,但因爲砂芯較長,燃燒室面通孔尺寸很難保證(缺陷比例5%),後續考慮增加粗加工。另外由於BB芯直接與金屬模具配合,配合面易產生油煙堆積,若油煙不及時清理,組芯不到位,易造成BB芯斷芯(5%),針對該問題,後續模具對應位置設計抽真空通道,及時排煙。

4 結束語

(1)通過繪制魚骨圖,明確缺陷產生的根本原因有四個:①冒口砂芯與BB芯配合間隙小 ;②底框砂芯與BB芯配合間隙小;③BB砂芯轉運和儲存方式不合理;④下芯夾具異常不能及時識別。其中“冒口砂芯與BB芯配合間隙小”問題影響最大,爲主要原因,缺陷比例12.5%。

(2)從砂芯結構優化和過程控制方法優化,兩個方向改進了鑄造工藝:①優化冒口砂芯與BB芯配合結構(主要措施);②優化底框砂芯與BB芯配合結構;③優化BB芯轉運和存儲方式;④優化下芯夾具報警裝置等措施。

(3)有效解決了曲軸箱通風道缺陷(斷芯)問題,缺陷比例由15%降低到0.2%以下,提高了鑄件質量,降低了廢品率。

(4)探討了我公司三種缸蓋產品曲軸箱通風道形成的3種鑄造工藝方式,認爲“冒口砂芯+BB芯+粗加工”的鑄造工藝方式值得後續新產品設計參考。

本文作者:

任澤翔 於越 張守雙 唐志泉 劉卓霖 喻浩楠 慄金旗

一汽鑄造有限公司有色鑄造分公司

林柏楊一汽鑄造有限公司鑄造模具設備廠

本文來自:鑄造雜志,《壓鑄周刊》戰略合作夥伴

未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。

汽車鋁合金殼體壓鑄件溫度場模擬與優化

原標題:南昌航空大學:汽車用鋁合金殼體壓鑄件溫度場模擬與優化某鋁合金殼體是汽車用重要構件之一, 需求量大, 合理的壓鑄工藝設計可以有效降低生產成本並提高成品率。針對該鋁合金殼體件實際壓鑄生產中存在的問題, 對壓鑄工藝方案進行流場和溫度場模擬分析與優化, 並採用優化後工藝方案進行試生產, 旨在生產高品質的壓鑄件, 並爲該類鑄件的壓鑄生產提供參考。針對鋁合金殼體壓鑄件生產存在的問題, 採用某鑄造模流分

中鋁西北鋁設備保障中心召開1500T張力矯直機優化技術分析會

5月27日,設備保障中心召開1500T張力矯直機優化技術分析會。會上就設備上下缸拉伸不同步、前後夾頭漏油及鉗口加緊問題展開了分析,各專業人員針對問題提出方案,經討論商議各方案優缺點最終確定了最優方案,並定於6底完成各項方案的實施,以保障公司完成全年生產任務。文稿 | 牟耀龍圖
2022-05-30 17:12:00 中鋁西北鋁

內蒙古廣銀公司召開優化人員結構專題分析研討會

爲提高人均產量,優化公司人員結構,進行合理人員配備,內蒙古廣銀公司4月20日上午,在黨建會議室召開了優化人員結構專題分析研討會。會議由綜合管理部副經理李霞主持,公司領導及中層管理人員參加本次會議。會上,李霞匯報公司當前人員配備情況及與其他企業人均產量對比情況。隨後,總經理王剛牽頭與會人員發言討論人員配備的現狀及人均產量問題,並對各部門崗位人員進行梳理。王剛強調,通過本次優化人員結構舉措,實施深化改
2022-04-21 16:54:04 內蒙古廣銀
微信免費鋁價推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼