連鋁熔鑄廠普鋁區域認真分析與梳理鑄造作業流程,多措並舉,有效延長了溜槽使用壽命。
據悉,溜槽是熔鑄廠鑄造區域的常用組件,在長期使用過程中,由於高溫鋁液的衝刷以及鑄造結束後的清理,導致溜槽內襯部分損壞嚴重,時常需要停鑄修補內襯或採購溜槽來保證生產,這不僅影響了日常的生產進度,存在安全隱患,而且每次修補或採購還需一筆不小的物料費用支出。
爲有效降低合金、鋁錠生產成本,普鋁區域認真分析梳理鑄造流程,找出溜槽修補工作不夠細、滑石粉沒有刷到位、開眼前的預熱不夠充分等影響溜槽使用壽命的因素,採用高溫熔煉低溫鑄造的工藝修補溜槽,保證烘烤質量;在澆注過程中,要求看眼人員勤巡視、勤測溫、勤調整,防止跑冒滴漏;徹底清理溜槽殘鋁,冷卻後及時修補缺損部分,科學測量和評估溜槽狀況。通過上述一系列整改措施,有效地延長了溜槽的使用壽命。